高中学历的陈武,被工友们笑称“土专家”。
陈武是80后,2003年入职香青公司干操作工,一干就是二十年,现在是复合肥生产线运行一班班长。
他尽管文凭不高,却善于学习、观察和开动脑筋,鼓捣了许多提高功效的小玩意儿。去年,他又搞了三个小发明,为公司产品提质增效做出了一定贡献。
陈武第一个小发明是“旋风除尘器自动翻板”。
此前,复合肥粉尘收集率始终只有70%左右,余下的30%左右通过烟囱排放到大气中了。这不仅意味着造成约三成粉尘肥料浪费,还严重污染空气。
陈武常常盯着烟囱出神,苦苦寻找吞噬“效益”的“元凶”。终于,他发现问题出在下料口,“作案”的竟是原装自带设备皮束。
原来,复合肥生产线前置收集系统旋风除尘器有个下料口,靠皮束密封张合收集肥料粉尘。由于皮束控制效果差,导致粉尘收集效率低,部分粉尘未收集就进入后续收集系统而被烟囱吸走了。
应该增加一个装置,保证肥料顺利落下收集。如何达到这一效果?陈武想到了自家的抽油烟机排烟口阀门,当排烟时,压力增大,冲开阀门,抽出油烟;当不排烟时,烟道压力消失,阀门关闭,阻断总烟道油烟回流。
然而,粉尘是要收集肥料粉尘、返料利用,油烟却是要全部排放;粉尘有重力且要垂直收集,油烟是没有重力且水平排入烟道。
陈武利用初中物理中的杠杆原理,联系维修人员用十多元的成本制作了杠杆式翻版,安装于下料口,取名“旋风除尘器自动翻板”。
“当风量压力达到一定程度时,颗粒下沉,收集到下料口,进入传动返料刮板。如果不加自动翻板,一些颗粒就又会被抽入烟囱排放掉。有了自动翻板,物料始终处于密闭状态,收集的颗粒达到杠杆设定重量值,翻版自动打开将颗粒泻入返料刮板并立即闭合,再次密封下料口。”陈武介绍道。
香青公司生产总监韩光金说:“小陈这个小技改,使旋风除尘器的粉尘收集率由70%上升到80%以上,减少后续工序返料人工清理量200吨/年,节约人工清堵成本2万元以上,同时确保了烟囱粉尘排放浓度稳定在50mg/ m?以下,达到了降低原料损耗、减少人工清堵成本、提高生产效率以及环保减排的目的。”
陈武还和工友王功兵一起发明了“造粒机大块物料破除器”,这个小发明已申报国家专利。
香青公司采用的转鼓造粒成套生产设备的造粒机有一个圆筒,圆筒内分为前后两个部分,前面部分为造粒成球区,后面部分为颗粒抛光区,两区之间被一个30公分高的环形挡板分开。
长时间运行,造粒区会有拳头大小的块状物料产生,由于中间高档板隔开,大块物料会在成球区像滚雪球样越滚越大,越大越出不了造粒成球区,最终影响造粒成球效率和正常生产。
长期以来,解决这一难题的办法,就是停止生产线运行,造料机停止转动,人员进入造粒机内将形成的大块物料用撬棍敲碎或将其弄到抛光区,然后再开车恢复生产。
而停产二十分钟左右,一个班次又是会停产二至三次,减少产量10到15吨,还会影响系统养分稳定,增大工人劳动强度,并具有一定危险性。
王功兵提出在圆筒内加装一个破除大块物料的设备,这正与陈武不谋而合。
陈武动员班里每个人出主意,最后终于确定了技改方案。
他们在圆筒环板上至少固定一根破除杆,破除杆位于成球区内,设置刀片形或者尖钩形突刺,与旋转方向逆向倾斜。圆筒在滚动时,破除器见大就破。
破除器结构简单,安装方便,费用不到百元,破除效果明显,大块物料可以在不用停车的情况下进行处理,减少因此停车的频次,提高生产效率,稳定产品质量。
“加装这个简单装置,可以使复合肥月产量增加1000多吨,大幅提高生产效率。”韩光金说。
陈武的第三个小发明是包裹机加装双重抄板。
原来自带包裹机设备没有抄板,造成包裹油涂层不均,有的颗粒涂油多,有的涂油少,有的甚至没涂上,这样的产品进入包装袋后,易结块,不仅影响产品形象,还不利烟农施用。
陈武思考:包裹油涂层不均,原因就是喷油嘴喷油时,肥料颗粒静止地在传动带上移动,只是处于表层的颗粒能够接受喷油,而处于中下层的颗粒极少或者接受不到。
于是他提出在喷油处加装第一层抄板,在包裹挡处加装第二层抄板,从而使复合肥颗粒达到了包裹均匀、提高颜值、避免板结的目的。
“小技改能够成功并且发挥好的效益,这不是我个人的功劳,是公司和生产部领导重视和工友支持的结果,是大家智慧的结晶。我将继续努力,多动脑筋,不断开展技术革新,为公司高质量发展作出自己应有的贡献。”陈武说。
有志者,事竞成。世界上不可能的事是想出来的,世界上可能的事是做出来的。期盼陈武在平凡的工作岗位上,迸发璀璨的智慧火花,拿出更多的发明创造,让人生展现更加绚丽的风采。